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TUhjnbcbe - 2021/7/4 20:06:00
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案例1:电压限频保护导致制冷效果差

产品型号:KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3)

故障现象:变频空调运行频率低、制冷效果差

故障范围:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、电流限频、电压限频、PFC故障限频、室内电控、室外电控、感温器件、制冷系统压力、用户电源。

故障处理的思路及步骤:

步骤一:上门检查安装环境符合散热要求,新装机两器均很干净,可排除散热不良造成的制冷效果差。

步骤二:测量用户电源电压,待机状态为V,基本满足变频空调运行要求。

步骤三;开机运行,连接压力表检测系统低压侧运行压力,压力0.9MPa、连接管无折扁现象。

步骤四:外接变频检测小板检测整机运行参数,母线电压V、电流4.6A,运行频率只有50赫兹,小板每隔5秒显示L5的故障代码,查询小板背面故障代码表可知L5为电压限频保护。表明空调在开机运行5分钟就开始出现限频现象。根据变频机工作原理,开机时由T4确定目标频率后,机器应不考虑设定温度和室内温度温差,按照目标频率高频运行7分钟,但是机器的电压、电流等限频保护仍然有效,初步判断是用户电源电压过低导致出现电压限频。

故障处理的思路及步骤:

网点通过外接稳压电源重新试机,运行频率能够达到66赫兹,与目标频率66HZ一直。压力能维持在0.85MPa。出风口温度在10-12℃,用户满意。

处理措施:引导协助用户采用稳压器稳压供电,消除电压过低导致整机出现电压限频保护。

案例2:蒸发器管路偏流导致制冷效果差

产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M

故障现象:变频空调制冷效果差

故障范围:蒸发器、冷媒量

故障处理的思路及步骤:

步骤一:检测用户电源电压(电压ACV)及电源线(电源线为2.5mm2)均附合要求;

步骤二:将空调器设定额定制冷定频运行10分钟,用压力表检测系统压力为0.6MPa,运行压力正常,说明不缺冷媒。

步骤三:外接变频测试小板检测整机参数,电流为4A,对照机身铭牌额定电流,说明实测电流偏小。进风温度为摄氏30度,出风温度为摄氏21度,运行频率达66Hz,无出现限频保护情况,从测试电源偏低、出风口温度却明显偏高的现象,判定属制冷系统问题。

步骤四:打开内机机盖,观察蒸发器流路温差状况及温度,用手感测蒸发器流路温差,发现V型蒸发器最下几排管子没有凝露现象,上下蒸发器流路温差明显偏大,判定此部件存在内堵,更换蒸发器后,开机约20分钟检测进风温度为28度,出风温度为14度,进出风口温差在13度以上,系统压力为0.52MP,故障排除。

处理措施:更换蒸发器

案例3:系统高压侧堵导致P2压缩机顶部温度保护

产品型号:KFR-35GW/BP3DN1Y-C

故障现象:变频空调制冷效果差,整机出现P2或P0保护

故障范围:冷凝器、高压阀组件、制冷剂量、室外电控、电子膨胀阀

故障处理的思路及步骤:

步骤一:根据用户的反映的情况,初步确定检修范围在压缩机过流和模块过流保护上。将机器设置为额定制冷状态进行测试,检测系统低压侧压力,低压回气压力为0.2MPa,电流接近8A,停机测机器静态压力为1.6MPa,判定系统冷媒量无缺少。

步骤二:根据回气压力偏低、运行电流偏大的现象,可以判定为系统高压侧堵塞(低压侧堵塞会导致回气压力偏低、运行电流偏低)。咨询当时的安装情况,安装人员反映安装加长过连接管,打开连接管驳接处发现安装时采用扩喇叭口焊接,且焊接质量很差,怀疑接驳焊接堵塞,割开后重新扩杯形口焊接,清洗系统后,将机器再设置为额定制冷状态,试机故障依旧。

步骤三:检查高压侧节流装置是否堵塞,重新开机,测听电子膨胀阀是否有运行的嗒嗒声,经仔细测听,电子膨胀阀无运作,拆开外机电控盒盖,发现电子膨胀阀供电插头偏插,只有一两个脚插到位,导致电子膨胀阀开度不够,出现系统高压侧堵塞,整机显示P2压缩机顶部温度保护。

处理措施:将电子膨胀阀电源插头重插到位并固定好,额定制冷模式开机运行,可闻室外发出两秒滴答滴答声音,启动后回气压力为0.6MPa,运行电流5.8A,运行正常;开制热运行,效果良好且不再出现跳停,用户满意。

案例4:压缩机卡缸或退磁导致出现P0模块保护

产品型号:KFR-35GW/BP2DY-H(4)

故障现象:空调不启动,整机出现P0保护

故障范围:压缩机、压缩机连接线组绝缘、变频模块、室外机散热不良

维修处理的思路及步骤:

步骤一:上门检测整机安装规范,散热良好,开空调制冷观察为外风机正常启动30秒,压缩机发出轻微的嗡嗡几声后整机停,发出的是非正常的嗤嗤声(变频压缩机正常启动时,由于内部刷子需要短暂时间找位置,所以会发出此声音),反复三次空调出现PO保护,初步排除模块过热保护及电控故障造成P0模块保护。

步骤二:开机监测模块输入电压,待机状态下为V左右,压缩机启动瞬间电压有轻微下拉V左右,判断为电源及整流电压正常,排除了模块欠压、过流保护。

步骤三:使用变频检测仪检测发现空调保护时显示器显示过流保护,检查压缩机U、V、W连接线路良好,无出现绝缘不良的情况,再测试U、V、W三相绕组之间阻值,正常为三个绕组之间的阻值应该基本相等,但测试过程中,发现三个绕组之间的阻值有差别,且根据启动时的异常声音,基本判断为压缩机卡缸或者退磁。

处理措施:更换变频压缩机,空调开机制冷正常。

案例5:蒸发器偏流导致整机制冷效果差

产品型号:KFR-35GW/BP2DY-H(4)

故障现象:35H4变频空调制冷效果差

故障范围:蒸发器、制冷管路器件、压缩机、阀类部件

维修处理的思路及步骤:

(1)上电试机,用变频检测仪检测数据如下:

目标频率:62赫兹T1:27度T2:24.5度T3:32度T4:29.5度电压:V电流:2.67A排气温度:66度回气温度:-66度

(2)空调运行10分钟以后变频检测仪检测数据如下:

目标频率:71赫兹T1:26.5度T2:16.5度T3:34.5度T4:31.5度电压:V电流:4.89A排气温度:78度回气温度:-66度

(3)空调运行30分钟后变频检测仪检测数据如下:

目标频率:71赫兹T1:25.5度T2:14.5度T3:35度T4:34.5度电压:V电流:5.6A排气温度:82度回气温度:-66度

维修处理的思路及步骤:

根据以上数据分析频率及T3、T4、电压、电流参数正常但始终T2温度降不下来,后更换工厂专门为变频机效果不好所研发的主板,更换后频率上升到79Hz,但T2温度只下降到14.1度(用温度计检测出风口温度),还是无法解决制冷效果不好的问题。检测系统压力为0.5MPa,根据上述测试数据,怀疑蒸发器有问题,检测蒸发器上下蒸温差,发现温差较大,判定蒸发器半堵,更换蒸发器后试机所测试数据如下:

(1)目标频率:79赫兹T1:27度T2:24.5度T3:34度T4:32.5度电压:V电流:2.78A排气温度:66度回气温度:-66度

(2)空调运行10分钟以后变频检测仪检测数据如下:

目标频率:79赫兹T1:25.5度T2:14.5度T3:34.5度T4:33.5度电压:V电流:4.9A排气温度:78度回气温度:-66度

(3)空调运行50分钟后变频检测仪检测数据如下:

目标频率:79赫兹T1:22.5度T2:10.5度(用温度计测出风口温度11度)T3:35度T4:34.5度电压:V电流:5.2A排气温度:82度回气温度:-66度

处理措施:更换蒸发器开机运行,制冷效果良好,用户满意。

案例6:室外环境温度低限频导致整机制冷效果差

故障现象:整机运行频率低,制冷效果差产品型号:KFR-35GW/BP2DY-H(4)

故障范围:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、电流限频、电压限频、PFC故障限频、室内电控、室外电控、感温器件、制冷系统压力、散热不良。

维修处理的思路及步骤:

步骤一:上门检查整机安装状况,室内外机散热良好,无出现回风短路现象。

步骤二:设定制冷17度模式开机运行,通过变频检测仪进一步检测整机各项参数均正常,前7分钟进入目标频率的高频运行,效果良好,7分钟后外机压缩机运行频率一直在中频运转,查温度设定17度、室内T1温度29度、内蒸发器T2温度16度、外冷凝器T3温度38度、排气温TP温度86度、外环温T4温度26度、直流母线电压V、电流3.8A、目标和实际运行频率63HZ。

步骤三:检测系统低压侧压力为0.4MPa,系统压力偏低。补充冷媒,将系统低压压力调整到0.5MPa,排气温TP温度69度,但运行频率仍达不到高频运行,制冷效果无改善。

步骤四:通过对检测数据的分析,T4室外环境温度26度过低,将T4温度传感器放入32度温水里,观测整机可进入高频运行状态。因此确定不室外环境温度过低导致整机出现室外环境温度过低限频,最终导致整机制冷效果差。

处理措施:申领研发升级后专用新室内电控板,更换后试机正常。

案例7:室外电控板故障导致整机出现P0模块保护

故障现象:整机不制冷

产品型号:KFR-35GW/BP2DY-E

故障范围:室外电控、散热不良、变频模块、压缩机、压缩机连接线组。

维修处理的思路及步骤:

步骤一:观测整机安装符合安装规范要求,散热良好。

步骤二:连接变频空调测试小板,查询显示P0,P0为模块保护。

步骤三:检测系统压力为1.2Mpa(静态压力),电压V且外风机转速正常

步骤四:断开整机电源、等整机放电完毕后用万用表检测压缩机本体三相绕组阻值,三相阻值相等,无出现缺相、短路及漏电故障。

步骤五:检测室外机模块输出电压为+5V、12V正常,测模块P-W,U,V阻值正常,N-W,U,V阻值正常,W,U,V之间的阻值为∞,无出现击穿故障,说明模块本身正常。经故障排查后,最终将故障点确定在室外电控板内。

处理措施:更换室外机主板试机,空调正常运行,用户满意。

案例8:四通阀体串气导致整机制热效果差

故障现象:整机制冷正常,但制热效果差

产品型号:KFR-32GW/BP2DY-H(4)

故障范围:室外电控、单向阀组件、感温传感器、压缩机、四通阀体、四通阀线圈。

维修处理的思路及步骤:

步骤一:检测用户电源电压为V,电源正常,安装环境符合要求。

步骤二:设制热30度高风开机运行,内外风机压机运转正常。刚开机1-2分钟,内机吹热风,效果良好,过一会后内机不制热。

步骤三:断开整机电源,将室温传感器调整到30度,设定制冷17度模式运行,制冷效果良好。

步骤四:设制热30度高风开机运行,用复合式压力表测量系统低压阀侧压力,检测发现刚开机时压力升至1.5MPa,整机制热效果良好,过一会儿压力慢慢下降至0.8MPa,用手摸压机排气管比较烫手电流正常,可以排除压机的问题。用手摸四通阀几个接管没有温差,由此可以断定故障点在四通阀上。

处理措施:更换四通阀,抽真空、充氟开机运行、制热正常。

案例9:管路系统真空度导致整机制冷效果差

故障现象:新装机用户投诉制冷效果差

产品型号:KFR-32GW/BP2DN1Y-H(3)

故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件

维修处理的思路及步骤:

步骤一:检测空调室内、外机附近无热源和阻碍气流循环的物体,故排除散热不良导致效果不好的可能。

步骤二:检测低压系统运行压力为0.8MPa,系统压力正常,可以初步排除制冷剂过少、压缩机、四通阀无串气等故障。

步骤三:连接变频测试小板检测整机运行参数,室温为30度,出风口温度20度,压缩机高频运行、排气温度69度、回气温度18度,无出现限频及故障保护情况。

步骤四:经仔细观察,发现复合式压力表监测的系统压力不稳定,由此确定故障点为系统排空不彻底,系统存有空气。导致制冷效果差。

处理措施:放掉冷媒用真空泵抽空30分钟,按铭牌冷媒标注量,定量加冷煤后,试机30分钟出风温度12-14,制冷正常。

案例10:毛细管顶过滤器滤网造成高压侧堵塞,出现制冷效果差及异音

故障现象:新装机用户投诉制冷效果差、内机噪音大

产品型号:KFR-26GW/BP2DY-M

故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部

维修处理的思路及步骤:

步骤一:上门检查,在室内能听到由室外侧传递到室内的制冷剂气流声。

步骤二:检测系统低压运行压力为0.4MPa,可以初步排除制冷剂过少、压缩机、四通阀无串气等故障。

步骤三:用变频测试小板测试。在有制冷剂气流声状态下测试得出的整机参数为:进风温度33℃,出风温度19℃,外环境温度37℃,外风机出口温度49℃,压缩机运行频率62Hz,电流为1.9A,通过测试数据分析确定整机存在有异声及制冷系统存在堵问题。

步骤四:吹洗系统、抽真空,加氟故障现象依旧。

步骤五:经检测监测数据及制冷剂气流声时有时无现象发现,没有制冷剂气流声测出的数据与有声音测出的数据完全不一样。同样的室内外环境温度,进风温度30℃,出风口为9℃左右,外风机出口温度为54℃左右。低压为5.5㎏,电流为4A左右变化,电流符合铭牌标识的参数值。

步骤六:从出现噪音问题的时段的数据和正常时段的数据对比,确定系统仍有堵塞,导致节流过度。因已清洗过一次系统及抽真空、故排除冰堵情况,最后将故障点缩小到系统焊堵。最容易造成焊堵的部件为毛细管。焊开毛细管发现毛细管插入过深,顶到过滤器过滤网上,有焊渣造成系统堵塞,过度节流,并不定期出现制冷剂气流声。

处理措施:重新把毛细管的位置往外拨一些,重新焊好,抽真空,补加氟,运行10小时未出现此故障,用户满意。

案例11:低压回气连接管管折导致冷效果差

故障现象:新装机试机30分钟,电压V,室内温度28度,出风温度25度,制冷效果差

产品型号:KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)

故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件、限频、室内外电控、传感器器件

维修处理的思路及步骤:

步骤一:连接变频空调检测仪,检测整机参数,无出现限频及保护代码,但回气压力仅为0.1MPa,电流0.7A,低于正常电流3.1A,停机3分钟后测出平衡压力1.4mpa,冷媒量正常,根据回荡气压力及整机电源严重偏低的现象,初步判断电控系统正常,确定故障点为系统堵塞。

步骤二:系统堵分:高压堵、低压堵、毛细管堵(冰堵、焊堵),还有管折堵塞。拆开室外机外壳,在空调运转的情况下毛细管部件无出现结霜现象,可以初步排除高压堵塞。

步骤三:经监测观察,整机运行5分钟后回气管到压缩机的回气口之间会结霜,根据此现象,可以初步判断连接回气管管折或室内蒸发器堵塞。

步骤四:拆开内机面框检测,发现蒸发器管路无结霜,结霜部位在低压连接回气管处,判断故障点在连接管处。

步骤五:经仔细观察,发现此台空调采用背出管方式安装,重点检查出墙孔整管部位,收氟后关整机电源,拆下连接管发现出墙洞低压回气管严重拆扁,造成低压侧堵,回气管结霜,整机制冷效果差。

处理措施:更换连接管,抽真空,加制冷剂、检漏,试机运转正常。

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